1 前言 目前干式布袋除塵設(shè)備技術(shù)在國(guó)內(nèi)300m3高爐上有成功應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn), 但在1000m3以上的高爐上幾乎沒(méi)有成功應(yīng)用的先例。雖然1987 年, 太鋼3#1200m3高爐引進(jìn)日本干式布袋除塵除塵設(shè)備技術(shù), 揭開(kāi)我國(guó)干式布袋除塵的先例, 但由于布袋除塵器(Bag cham ber) 排灰系統(tǒng)及DC噴霧降溫系統(tǒng)存在問(wèn)題致使裝置無(wú)法正常運(yùn)行。目前干式布袋除塵技術(shù)在大、中型高爐上取代濕式除塵技術(shù)是技術(shù)發(fā)展趨勢(shì), 但干式布袋除塵技術(shù)目前仍需要解決的問(wèn)題有: (1)目前濾布的耐溫性能不好,僅為200℃;(2)濾袋壽命較短;(3)要使用先進(jìn)的清灰方式。目前使用的反吹風(fēng)機(jī)清灰能力弱,因而過(guò)濾負(fù)荷低、阻力高、設(shè)備數(shù)量多、占地面積大,并且反吹時(shí)有嚴(yán)重的荒煤氣和粉塵二次污染等問(wèn)題;(4)要有可靠的連續(xù)自動(dòng)檢漏和灰位監(jiān)測(cè)裝置;(5)仍需要干式除塵系統(tǒng)和濕式除塵系統(tǒng)切換運(yùn)行。 2 布袋除塵設(shè)備在攀鋼4#高爐的工藝簡(jiǎn)介 攀鋼4#1350m3高爐的布袋除塵設(shè)備(BDC)的主要工藝為:來(lái)自4#高爐的荒煤氣進(jìn)入重力除塵器(DC),進(jìn)行粗除塵,再經(jīng)布袋除塵器(BDC)進(jìn)行精除塵后送往透平發(fā)電系統(tǒng)發(fā)電, 。 為控制BDC入口煤氣溫度<200℃,在DC中上部設(shè)置A、B兩系24個(gè)往復(fù)式噴嘴的DC噴霧溫控系統(tǒng)。當(dāng)檢測(cè)到高爐上升管的煤氣溫度高時(shí),啟動(dòng) DC噴霧泵,通過(guò)回水流量調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度控制BDC入口煤氣溫度,當(dāng)A系運(yùn)行溫度繼續(xù)上升,則A、B系同時(shí)運(yùn)行。當(dāng)煤氣溫度冷卻到低限時(shí)停噴,用氮?dú)鈱?duì)噴嘴進(jìn)行吹掃,防止噴嘴堵塞。 BDC系統(tǒng)設(shè)有6個(gè)筒體,設(shè)計(jì)處理能力為24萬(wàn)m3/h,每個(gè)筒體(BCH)設(shè)有46組直徑300×12000的除塵布袋呈環(huán)狀布置。煤氣先經(jīng)粗煤氣筒到6個(gè)筒體, 正常情況下1個(gè)筒體反吹,5個(gè)筒體過(guò)濾,循環(huán)進(jìn)行,使布袋前后差壓控制在4kPa以下,以保證布袋透氣性能。反吹時(shí)利用反吹風(fēng)機(jī)將凈化后的煤氣升壓進(jìn)入反吹筒體,采用反吹抖落方式將除下的灰塵抖落在筒體的下部料斗中, 反吹的煤氣再經(jīng)其它5個(gè)筒體過(guò)濾進(jìn)入凈煤氣管道。在凈煤氣管道上設(shè)有粉塵自動(dòng)檢測(cè)儀,在每個(gè)筒體上設(shè)有手動(dòng)取樣裝置。 BDC筒體下部的灰經(jīng)微波稱重計(jì)(料位計(jì))測(cè)量,當(dāng)料位到高限或達(dá)到設(shè)定的時(shí)間時(shí), 用凈煤氣對(duì)粉塵箱進(jìn)行均壓, 當(dāng)粉塵箱的壓力與筒體壓力一致時(shí),通過(guò)旋轉(zhuǎn)閥、粉塵切斷閥、煤氣密封閥到粉塵箱。當(dāng)筒體料位到低位時(shí)停止卸灰。粉塵箱料位達(dá)到高限時(shí),停止筒體的排灰,對(duì)粉塵罐進(jìn)行卸壓之后,依次打開(kāi)粉塵罐下部的排灰閥組排灰,由螺旋輸送機(jī)、攪泥機(jī)送到攪拌槽泥漿化,再由泥漿泵送到污泥處理系統(tǒng)的濃縮池進(jìn)行處理。 3 BDC 系統(tǒng)在運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及原因 1998年2月26日TRT系統(tǒng)正式進(jìn)行濕式系統(tǒng)并網(wǎng)發(fā)電,3月初進(jìn)行BDC系統(tǒng)的投運(yùn),進(jìn)行干式發(fā)電。在運(yùn)行中出現(xiàn)過(guò)以下問(wèn)題: 3.1 DC 溫控系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)故障 (1)由于日方設(shè)計(jì)時(shí)DC部分噴霧系統(tǒng)噴嘴規(guī)格與日本的水島3#高爐的重力布袋除塵器噴嘴規(guī)格相同,與攀鋼4#高爐重力除塵器不匹配, 導(dǎo)致噴霧量過(guò)大,引起DC料斗積灰。 (2)安裝時(shí)DC噴霧系統(tǒng)的兩塊流量計(jì),由于受安裝條件限制,直管道長(zhǎng)度不夠?qū)е掠?jì)量不準(zhǔn)。 (3)DC入口噴嘴閥門(mén)開(kāi)關(guān)信號(hào)混亂,易出錯(cuò)。 (4)DC噴霧泵起噴時(shí)噴水量過(guò)大,回水調(diào)節(jié)閥打開(kāi)過(guò)慢,DC內(nèi)煤氣溫度下降過(guò)快。 基于上述原因在DC噴霧降溫時(shí),噴水量過(guò)大,水不能完全汽化,過(guò)量的水沉降到DC下部的灰斗內(nèi),造成了DC下部積灰嚴(yán)重,到4月底DC下部積灰多達(dá)60 余t,對(duì)DC的正常運(yùn)行帶來(lái)很大的影響,同時(shí)也使煉鐵廠對(duì)BDC的運(yùn)行持反對(duì)意見(jiàn)。因此1998年5月、6月、7月、9月我們只能用濕式發(fā)電系統(tǒng),嚴(yán)重制約了TRT效益的發(fā)揮。 3.2 BDC 排灰系統(tǒng)故障 3.2.1 粉塵箱內(nèi)布袋堵塞,其原因有: (1) 蒸汽冷凝水水箱在粉塵箱的上部,冷凝水滴在粉塵箱上, 造成排壓布袋溫度降低。 (2) 粉塵箱的保溫裝置效果不好。 (3) 粉塵箱的均壓管道上設(shè)有節(jié)流孔板, 使反吹量變小。 由于以上原因造成了粉塵箱內(nèi)的均壓布袋結(jié)露,灰塵粘結(jié)堵塞。 3.2.2 螺旋輸送機(jī)、雙軸攪泥機(jī)排灰口經(jīng)常堵塞。原因在于: (1) 排灰閥組中旋轉(zhuǎn)閥的排灰能力大于泥漿泵的輸送能力,使攪拌槽中的泥漿濃度逐漸增大,液位逐漸升高,雙軸攪泥機(jī)排灰口粘結(jié)、堵塞,從而使排灰受阻,粉塵散落在地上。同時(shí)由于濃度的增大,也影響到泥漿的輸送。 (2) 由于雙軸攪泥機(jī)上的噴水閥門(mén)經(jīng)常關(guān)不嚴(yán),排灰完成后,攪泥機(jī)內(nèi)溫度較高,噴水閥門(mén)泄漏的水受熱汽化,水蒸汽將螺旋輸送機(jī)內(nèi)的干灰濕潤(rùn)、粘結(jié),逐漸堵塞排灰口。 3.2.3 泥漿由泥漿泵直接打入20m濃縮池造成了瞬間沖擊負(fù)荷,濃縮池處理能力不足,濃縮池出口循環(huán)水懸浮物嚴(yán)重超標(biāo),從而進(jìn)一步導(dǎo)致雙文系統(tǒng)一文頂部圍管和喉口水箱噴嘴堵塞、一文喉口積灰嚴(yán)重。僅1998年就出現(xiàn)了3次嚴(yán)重積灰現(xiàn)象。 由于以上原因致使BDC排灰系統(tǒng)故障頻繁,從而影響到干式布袋除塵器的使用。 4 問(wèn)題的解決及改進(jìn)措施 針對(duì)上述問(wèn)題,經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析,找出了造成上述問(wèn)題的原因,并利用邊改造、邊調(diào)整、邊生產(chǎn)的方法進(jìn)行摸索,基本解決了DC溫控系統(tǒng)及BDC排灰系統(tǒng)的問(wèn)題,并提出了進(jìn)一步解決BDC排灰系統(tǒng)仍存在問(wèn)題的方法。 4.1 DC 溫控系統(tǒng)故障的解決 (1) 針對(duì)DC溫控系統(tǒng)兩塊流量計(jì)不準(zhǔn),我們利用4#高爐休風(fēng)的機(jī)會(huì)進(jìn)行了改造。使兩塊流量孔板的前、后直管段符合安裝要求, 使計(jì)量盡量準(zhǔn)確,同時(shí)也為DC溫控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)提供了條件。 (2) 針對(duì)DC噴霧溫控系統(tǒng)設(shè)計(jì)與攀鋼生產(chǎn)實(shí)際不符,DC入口噴嘴閥門(mén)開(kāi)關(guān)信號(hào)混亂,起噴時(shí)噴水量過(guò)大,DC內(nèi)煤氣溫度下降過(guò)快, 我們?cè)鲈O(shè)了DC噴霧報(bào)警裝置,對(duì)部分噴嘴進(jìn)口閥門(mén)進(jìn)行控制,以控制瞬間噴水量,同時(shí)改進(jìn)噴嘴進(jìn)出口閥門(mén)的開(kāi)關(guān)信號(hào),使進(jìn)出口閥門(mén)幾乎同時(shí)打開(kāi),并調(diào)整閥門(mén)執(zhí)行氣缸的動(dòng)作角度,避免了原來(lái)進(jìn)口閥開(kāi)完后,出口閥才開(kāi)始動(dòng)作造成的噴水量過(guò)大,粉塵粘結(jié)的現(xiàn)象。 通過(guò)上述改造和調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了DC噴霧溫控系統(tǒng)的自動(dòng)和手動(dòng)控制,從而保證了BDC入口煤氣溫度<200℃,保證除塵布袋的使用壽命。 4.2 BDC排灰系統(tǒng)問(wèn)題的解決 4.2.1 解決均壓布袋積灰堵塞問(wèn)題的措施 (1)取消粉塵箱的均壓管道上的節(jié)流孔板,保證反吹效果。 (2)對(duì)蒸汽冷凝水箱進(jìn)行改造, 避免冷凝水滴在粉塵箱上, 讓排壓布袋保持干燥。 4.2.2 解決螺旋輸送機(jī)和雙軸攪泥機(jī)排灰口堵塞問(wèn)題的措施 (1) 將泥漿泵出口管由一路改為兩路,使泥漿泵可以兩臺(tái)同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)。 (2) 改變旋轉(zhuǎn)閥的轉(zhuǎn)速,由原來(lái)的20Hz改變?yōu)?2Hz, 降低旋轉(zhuǎn)閥的排灰速度和能力。 (3) 將雙軸攪泥機(jī)上的電磁閥改為電動(dòng)球閥,使之可靠切斷水源。 (4) 防止泥漿濃度上升,對(duì)雙軸攪拌機(jī)與泥漿攪拌槽進(jìn)行改造,將其水源分開(kāi),并增設(shè)一路水源,確保水源供應(yīng),另外及時(shí)開(kāi)泥漿泵。 4.2.3 針對(duì)泥漿輸送系統(tǒng)給濃縮池造成沖擊負(fù)荷,造成濃縮池出口循環(huán)水懸浮物超標(biāo)問(wèn)題,我們采取了上述的延長(zhǎng)排灰時(shí)間、改變旋轉(zhuǎn)閥的動(dòng)作頻次等措施外,還采取了以下措施: (1) 將泥漿泵出口管道就近直接排入到原雙文系統(tǒng)的污水池, 減短泥漿管道長(zhǎng)度; (2) 在污水池中從二文供水主管上引一條供水管道至污水池底部, 并增設(shè)相應(yīng)的噴嘴,對(duì)泥漿進(jìn)行攪拌、稀釋,再通過(guò)提升泵均勻地抽到一文回水高架渡槽回到濃縮池,將沖擊負(fù)荷變?yōu)榫鶆蜇?fù)荷,以保證濃縮池出口循環(huán)水指標(biāo)合格。 5 改造后的運(yùn)行效果 經(jīng)過(guò)對(duì)DC溫控系統(tǒng)和BDC排灰系統(tǒng)的調(diào)整和改造,使DC溫控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)和手動(dòng)均能控制,防止了DC下部積灰,實(shí)現(xiàn)了BDC排灰系統(tǒng)的正常運(yùn)行,濃縮池出口循環(huán)水懸浮物基本合格,從而解決了困擾干式布袋除塵技術(shù)應(yīng)用上存在的問(wèn)題。
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